首鋼礦業(yè)水廠鐵礦多管齊下節(jié)能降耗
連日來,首鋼礦業(yè)水廠鐵礦采掘作業(yè)區(qū)多措并舉打好節(jié)能降耗主動仗,以實際行動踐行極低成本運行理念,針對實際問題持續(xù)研究節(jié)能降耗新舉措。
降低集中潤滑電機無功消耗。針對電鏟集中潤滑電機在待車時存在無功消耗問題,黨員骨干陳明歌帶領創(chuàng)新工作室成員深入研究,設計出一種通過總激磁控制潤滑油泵電機運轉的方法。即設備運轉作業(yè)時油泵啟動,待車時停止,有效避免了待車時的電能浪費。經(jīng)測算,每臺電鏟油泵電機平均每月運行時長可減少31小時,每臺每月可節(jié)約用電170千瓦時。
降低電鏟起動過程無功消耗。電鏟啟動時開斗系統(tǒng)為熱備用狀態(tài),每小時消耗電能5.5千瓦時,長時間啟動浪費電能。針對存在問題,采掘作業(yè)區(qū)黨員張漢柏領題破題。在仔細分析設備運行原理的基礎上,將開斗系統(tǒng)與總激磁進行關聯(lián),實現(xiàn)了只有打開總激磁時開斗系統(tǒng)才能通電的功能,待車時斷電,有效降低了電能消耗。經(jīng)測算,電鏟每天待車2小時左右,8臺電鏟每天可節(jié)省電能88千瓦時,月可節(jié)約用電2640千瓦時。
提高焊接效率降電耗。以往,采掘作業(yè)區(qū)修復電鏟鏟斗、鏟桿齒等備件時采用傳統(tǒng)手弧焊焊接方式,工作效率低、消耗電能多。為了提高工作效率、減少電能消耗,黨員張超借鑒兄弟單位經(jīng)驗,摒棄手弧焊焊接,采用二氧化碳氣體保護焊進行修復,并通過調整焊接參數(shù),提高焊接質量和效率。二氧化碳氣體保護焊投入使用后,鏟桿焊接時間縮短至16小時,年可節(jié)約用電2208千瓦時。
強化日常管控降電耗。在持續(xù)開展課題攻關降低電能消耗的同時,采掘作業(yè)區(qū)還進一步強化日常過程管控。定期巡檢設備,及時發(fā)現(xiàn)處理故障,確保設備處于良好運行狀態(tài),減少因故障導致的能耗增加;優(yōu)化設備操作流程,提高操作人員節(jié)能意識,避免因操作不當造成的能源損耗;精細生產(chǎn)作業(yè)計劃,根據(jù)生產(chǎn)任務和設備實際情況,科學調配設備使用,避免設備長時間空轉,提高設備利用率,以提效促降耗。